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采用棒磨作為水泥預粉磨的試驗研究
發布時間:2026-05-07 20:48:18 來源:未知
60年代成功開發了濕法棒球磨,近些年來一些水泥廠將其用於幹法粉磨,取得了很好的效果。我們於1997年在河南某廠將棒磨作為水泥預粉磨設備,並與球磨機組成半終粉磨係統,通過近一年來運行,在生產中取得了很好的經濟效益。
1、原破碎係統簡介
該廠原有熟料破碎係統為:出窯熟料經一級PEX250/1000細顎破碎機入熟料庫,配料後混合料經二級破碎-1500立式反擊破碎機加回轉篩的閉路篩分係統,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
2、存在的問題
由表1可見,大於5mm的顆粒含量占了37%左右,使球磨機負荷太重,影響產量,增加了能耗。同時,該廠擴建3號(hao)窯(yao),原(yuan)係(xi)統(tong)不(bu)能(neng)滿(man)足(zu)需(xu)要(yao)。此(ci)外(wai),原(yuan)係(xi)統(tong)除(chu)鐵(tie)困(kun)難(nan),一(yi)旦(dan)金(jin)屬(shu)塊(kuai)進(jin)入(ru)破(po)碎(sui)腔(qiang)後(hou),易(yi)打(da)壞(huai)反(fan)擊(ji)板(ban)和(he)錘(chui)頭(tou),降(jiang)低(di)錘(chui)頭(tou)使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming),並(bing)產(chan)生(sheng)非(fei)常(chang)大(da)的(de)震(zhen)動(dong)和(he)噪(zao)音(yin)。因(yin)此(ci),選(xuan)擇(ze)采(cai)用(yong)工(gong)藝(yi)簡(jian)單(dan)、運行可靠的棒磨為預粉磨係統。
3、改造方案
3.1 設備改造
該廠采用一台閑置的風掃磨進行改造。主要改造風掃磨內部結構、轉速和增加卸料篦板等。改造前後有關參數見表2。
3.2 流程改造
拆(chai)除(chu)原(yuan)二(er)破(po)係(xi)統(tong),采(cai)用(yong)棒(bang)磨(mo)作(zuo)為(wei)預(yu)粉(fen)磨(mo)設(she)備(bei),並(bing)且(qie)和(he)球(qiu)磨(mo)一(yi)起(qi)組(zu)成(cheng)半(ban)終(zhong)粉(fen)磨(mo)係(xi)統(tong)。棒(bang)磨(mo)易(yi)產(chan)生(sheng)亂(luan)棒(bang)現(xian)象(xiang),該(gai)廠(chang)采(cai)用(yong)庫(ku)底(di)配(pei)料(liao),電(dian)子(zi)皮(pi)帶(dai)秤(cheng)控(kong)製(zhi)喂(wei)料(liao)量(liang),保(bao)證(zheng)喂(wei)料(liao)均(jun)勻(yun),以(yi)避(bi)免(mian)發(fa)生(sheng)亂(luan)棒(bang)現(xian)象(xiang)。工(gong)藝(yi)流(liu)程(cheng)如(ru)圖(tu)1所示。結果發現,增加棒磨後,入球磨物料粒度分布發生巨大變化,詳見表3。
3.2.1 調整球磨機內部結構
采用棒磨作預粉磨後入球磨物料大於5mm的顆粒含量從37%大幅下降到10. 91%,因此對球磨機內部結構作了相應調整。首先,縮短一倉長度,將隔倉板前移一塊襯板的長度,一倉長度由原來的2. 75m縮短到2. 25m。其次,將隔倉板篦縫間距由原來的10~12mm減小為6~8mm。
3.2.2 調整配球方案
入磨物料變細,為提高球磨機粉磨效率,需減小球磨機一倉平均球徑。將一倉鋼球的級配由Ø90~Ø60mm調整為∮60~∮30mm,平均球徑由∮70. 3mm降為中48. 0mm。同時增加二倉研磨體裝載量,使用棒磨前後球磨機配球方案見表4。
3.2.3 調整選粉機結構
選粉設備是一台中2. 5m的旋風式選粉機,為了充分發揮選粉機工作能力,使磨機與選粉機平衡,將小葉片長度縮短0.1m(18片)。經過調整後選粉效率由原來的58. 6%提高到68. 9%,循環負荷率由原來的175. 9%減小到122. 4%,因而提高了磨機產量。
4 使用效果
棒磨從1997年11月份投入運行,入磨粒度控製為不大於60mm,多數為25~ 60mm。棒徑選擇Ø80~ Ø65mm 4種,開始裝載量為7.15t,結果產量比計算值高,達30t/h左右,但磨機振動較大,襯板螺絲易鬆動,出磨粒度偏大。因此,我們改用Ø75~Ø60mm 4種棒,磨機情況正常,產量降到25t/h左右,出磨細度較合適。當鋼棒裝載量增至14. 3t時,棒磨產量為50t/h。此時棒磨電機實際消耗功率為220kW,棒磨選粉機產量8t/h(細度5%)。∮2. 2m×6. 5m -級閉路球磨機產量達21t/h,若繼續增加棒磨產量,係統失去平衡,生產實踐表明,采用棒磨作為預粉磨取得了三個較為明顯的效果。
第一,改造後入球磨粒度更加均勻,棒磨出磨和經選粉機後入球磨機粒徑分布見表5。由表可見,2mm以下的占90%以上,最大粒徑不超過5mm,其中有30%左右是通過0.080mm萬孔篩的成品。
弟一,改造後產量有所提高,使用棒磨後水泥磨係統產量由原來的32t/h提高到現在50t/h,產量提高了18t/h,而係統裝機容量隻增加140kW,見表6。
第三,改造前後產品性能無明顯變化,水泥細略有降低。改造前後水泥的性能見表7。
5、結束語
1)棒磨作為預粉磨設備有很多優點:產量高:物料在磨內停留時間短,不會出現“飽磨”現象;棒磨工藝簡單,管理方便;由於出磨粒度均勻,使球磨配球易解決;鋼棒磨損較鋼球小,材質易解決(用45號圓鋼棒就能滿足需求)。
2)棒磨使用中容易出現的問題是亂棒,其主要影響因素為喂料量的穩定控製與入磨粒度。研究表明,棒磨入磨粒度較球磨機大,以≤60mm為宜。
3)從(cong)生(sheng)產(chan)實(shi)際(ji)來(lai)看(kan),若(ruo)選(xuan)用(yong)半(ban)終(zhong)粉(fen)磨(mo)係(xi)統(tong),選(xuan)粉(fen)機(ji)規(gui)格(ge)不(bu)宜(yi)太(tai)小(xiao),以(yi)旋(xuan)風(feng)式(shi)選(xuan)粉(fen)機(ji)為(wei)宜(yi)。此(ci)外(wai),球(qiu)磨(mo)機(ji)也(ye)應(ying)進(jin)行(xing)一(yi)些(xie)調(tiao)整(zheng),要(yao)避(bi)免(mian)磨(mo)頭(tou)進(jin)料(liao)口(kou)漏(lou)料(liao)。一(yi)倉(cang)平(ping)均(jun)球(qiu)徑(jing)不(bu)宜(yi)太(tai)大(da),以(yi)40mm左右為好。
4)采用棒磨作預粉磨,水泥性能無明顯變化。