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帶輥壓機的水泥磨係統的調試與生產
發布時間:2026-05-07 05:41:28 來源:未知
0、前言
1、係統簡介
擴建的粉磨生產線由浙江中材設計院設計.主要設備配置見表1,工藝流程見圖1。
物料在庫底配料後,經膠帶輸送機上置除鐵器)送至進料提升機,由提升機喂入穩流稱重倉:物料在穩流稱重倉中混合後,以料柱形式連續、均勻地喂人輥壓機;出輥壓機的料餅由提升機送入打散分級機進行打散分級,>3 mm的粗粉重新返回輥壓機穩流稱重倉,<3 mm的細粉直接與斜槽送入的粉煤灰混合後人磨;由磨機粉磨後的水泥經磨尾提升機、空氣輸送斜槽送入水泥庫中。磨尾廢氣則經過氣箱脈衝除塵器處理後由風機排出。
2、生產調試及運行
經過5個月的建設,該粉磨生產線於2003年1 1月進入單機調試,12月正式進入投料生產調試階段。經我公司和設備廠家、安裝單位的共同努力,係統在1個月的時間內就達到台時產量72 t/h,超過設計指標65 t/h。
2.1 輥壓機運行參數的選擇
gunyajizaiyunxingshi,kegongtiaojiedecanshuzhuyaoweijiyafensuiliheliaobingdehoudu。yibanlaishuo,tiaojiejiyafensuili,keyigaibianbeijiyahoudewuliaoxingneng,dancaozuoshi,bixugenjushiyongwuliaodefenmoxingnenghelixuanze,cainengdedaozuijiajienengxiaoguo。jiyafensuilidexuanzeyuanzeshi:在(zai)滿(man)足(zu)擠(ji)壓(ya)工(gong)藝(yi)性(xing)能(neng)的(de)前(qian)提(ti)下(xia),盡(jin)可(ke)能(neng)降(jiang)低(di)壓(ya)力(li),在(zai)料(liao)餅(bing)中(zhong)找(zhao)出(chu)外(wai)形(xing)完(wan)整(zheng)的(de)物(wu)料(liao)用(yong)手(shou)碾(nian)碎(sui),若(ruo)絕(jue)大(da)多(duo)數(shu)可(ke)碾(nian)碎(sui),即(ji)可(ke)判(pan)斷(duan)壓(ya)力(li)基(ji)本(ben)合(he)適(shi)。我(wo)公(gong)司(si)生(sheng)產(chan)*32.5複合水泥時,配旋窯熟料40%.立窯熟料、爐渣、粉煤灰各15%,石煤渣、錳渣、石膏各5%,經調試摸索,擠壓粉碎力控製範圍為5.4~6.4MPa。liaobingdehoudushougunyajidegongzuogunfengxianzhi,ketongguojinliaoshitiaojiegunyajishangdechabanlaishixian,gongzuogunfengxiaxianshoudaoyuanshigunfengheshebeiyunxingzhuangtaidexianzhi,shangxianshouzhudiandongjiedingfuhexianzhi;當工作輥縫過小或過大時,料餅過薄或過厚,均對擠壓效果和設備的安全長期穩定運行不利。一般要求平均進料粒度<30 mm.如果新加入的平均粒度>30 mm,物料又較硬,在適當加大回料量的同時,再適當加大工作輥縫(我公司石煤渣破碎粒度偏大時即如此處理)。一般料餅的平均厚度調節在20~26 mm,富通新銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機等機械設備。
2.2輥壓一打散係統的運行平衡
gunyafenmogongyizaijienengfangmianyouxianzhudexiaoguo,dangunyadasanxitongdezuijiayunxing,bujinyaokaolvgunyajijiyafensuiliheliaobinghoududehelixuanze,haibixuzhaodaozhenggegunyayidasanxitongdeyunxingpinghengdian,jiquedingxitongzuijiayunxingcanshu。tiaoshichuqifaxian,xitongyunxingshidasanfenjijizhendongjiaoda,renmowuliaozhongyou>10mm的粗料,打散分級機內錐簡體物料淤積,從大到小調節打散分級機轉速仍無濟於事,喂入穩流稱重倉新物料隻有45t/h左右,不能達到65 t/h的de設she計ji產chan量liang。停ting機ji檢jian查zha發fa現xian,打da散san盤pan電dian動dong機ji皮pi帶dai輪lun毛mao坯pi澆jiao鑄zhu時shi不bu同tong心xin,偏pian心xin較jiao大da,對dui皮pi帶dai輪lun內nei側ce車che削xue後hou再zai安an裝zhuang,打da散san分fen級ji機ji運yun行xing平ping衡heng。此ci外wai,我wo們men還hai采cai取qu了le以yi下xia措cuo施shi,保bao證zheng了le係xi統tong運yun行xing平ping衡heng。
(1)加強設備巡檢。及時張緊打散電機傳動皮帶,防止傳動皮帶打滑,造成打散盤轉速丟轉,影響粉碎效果。
(2)shutongculiaoxieliaoguan。baochiculiaopailiaoguanchangtong,fangzhiyinneizhuijiantiwuliaoyujidaozhiculiaohunruxiliao,lingwaigenjuhunhecaidapeideshiji,zaitiaojietiaosudianjizhuansudetongshi,tiaojieneitongyuneizhuigaodu,wendingxifenchanliang。
(3)穩定稱重倉料位。控製稱重倉料位始終平衡在最高料位的60%—80%,穩定物料通過量,保證輥壓機運行平衡。
(4)合he理li控kong製zhi輥gun壓ya機ji回hui料liao量liang。保bao證zheng新xin加jia料liao和he打da散san機ji回hui粉fen進jin稱cheng重zhong倉cang後hou的de物wu料liao搭da配pei合he理li,以yi免mian大da量liang細xi粉fen造zao成cheng輥gun壓ya機ji振zhen動dong,損sun壞huai設she備bei,這zhe是shi擠ji壓ya聯lian合he粉fen磨mo係xi統tong操cao作zuo的de要yao點dian之zhi一yi。輥gun壓ya機ji一yi般ban都dou有you25%左右的回料,同時回料多少可依據進料粒度的特性進行調整。當進料平均粒度<3 mm,顆粒分布均齊時,我們適當減少回料量,控製為20%,以提高係統產量;當進料平均粒度>4 mm,顆粒分布不均齊時,我們適當加大回料量,控製為30%,yifangmianhuigunyajidewuliaoketianchongdakelijiandejianxi,shixingliaocengfensui,zengqiangjiyaxiaoguo,lingyifangmianyouyugaishanlejinliaolidufenbu,gunyajidezhendongyehuijianxiao。
2.3入磨粉煤灰工藝裝備的改造
rumoshichanrenyidingbilidefenmeihui,duigaishanyanmoxingneng,tigaoxitongchanliangjiaoweiyouli。tiaoshichuqifaxian,fenmeihuichanjiabujunyun,xialiaobuchang,pengliaoxianxiangshiyoufasheng,maohuiyanzhong,zhiyueshengchan。houjingduocimosuogaizao,caishifenmeihuichanrujiliangzhunque,yunxingpingwen,zhuyaogaizaodegongyizhuangbeiyou:
(1)在磨頭前安裝1個鋼倉,儲量≤400t,倉頂裝設除塵器,粉煤灰從倉底經過閘閥,螺旋秤,由斜槽送至磨頭。
(2)倉底卸料處裝設衝氣箱,提高粉煤灰的流動性。
(3)調整螺旋秤前的螺旋喂料機喂料管的長度,使全長螺旋葉片的結構形式符合受料段、供料段和穩料段的輸送規律,保證設備的鎖風能力。
2.4研磨篩分對設備性能的影響
磨mo機ji內nei研yan磨mo體ti的de裝zhuang載zai量liang及ji級ji配pei,磨mo機ji篩shai分fen裝zhuang置zhi的de篩shai分fen效xiao果guo及ji通tong風feng,均jun對dui設she備bei有you較jiao大da影ying響xiang。經jing過guo試shi生sheng產chan後hou整zheng套tao粉fen磨mo擠ji壓ya係xi統tong投tou入ru正zheng常chang運yun行xing時shi,細xi度du控kong製zhi為wei80um篩篩餘≤2%,台時產量已達到72 Uh左右。但生產2個月後,曾連續發現台時產量不斷降低、細度難以控製等異常狀況。停機檢查發現,Ⅱ、Ⅲ倉隔倉板有2個篦孔已穿通,Ⅱ倉中的鋼鍛進入Ⅲ倉,降低了磨機的研磨能力。遂對Ⅱ、Ⅲ倉清倉篩分,隔倉板篦孔、篦縫進行焊補處理,並補球、清倉,調整研磨體的裝載量及級配(見表2).加強對出磨輔機設備及除塵設備的管理,通過以上措施,改善了磨內通風、篩分效果,出料暢通,問題得到解決。
我公司經過半年的實際摸索,輥壓粉磨係統的工藝參數逐步確定,詳見表3。
3、尚存問題
shimeizhalutianduifang,qieweipeihongganshebei,fengyinyujijie,rumowuliaoshuifenyoushijiaoda,chuchenqiyoujieluxianxiang,daozhigunyajizhendonghechanliangjiangdi,xujianhunhecaiduiliaocangfang,huoshanghongganshebei。liaobingdasanshi,faxianyoushaoliangcukewuliaohunruxifenzhong,xuzaidasanpanwaicejiazhuangyitaoshaifenquan,zekegengyouliyutigaofenjixiaoguo。ciwai,youyubenxitongquanbucaiyongjizhongkongzhi,caozuoheguanlirenyuandeyewusuzhihaiyoudaiyutigao,fenmeihuidegongyingqudaoyejixuwending。
4、結語
我公司輥壓粉磨生產線,於2003年12月開始投料試生產,經過半年調試整改,台時產量平均達到72 t/h,2004年6月達80 t/h,80um篩篩餘≤2%,水泥綜合電耗26 kWh/t,車間環境治理全部采用脈衝袋除塵,受到環保部門的好評,研磨體消耗較低。該係統投產後基本做到了“生產可靠、技術先進、節能降耗、提高效益”,現在我們結合第一套粉磨係統進行總體規劃優化,利用已有的配料係統、散裝係統、包裝係統等富裕能力,在不影響第一套生產的前提下,建設第二套粉磨線,同時對第一套係統進行完善工作,使第一、二套係統互通互補,平衡發揮最佳能力,最終達到水泥產量100萬t/a的生產規模。