某電廠600 MW燃煤爐為亞臨界壓力機組,采用中間一次再熱自然循環,雙拱形單爐膛,倒“U”型布置,燃燒器布置於鍋爐的前(後)拱上,“W”型xing火huo焰yan固gu態tai排pai渣zha,全quan鋼gang結jie構gou,露lu天tian布bu置zhi。原yuan設she置zhi爐lu本ben體ti上shang目mu前qian采cai用yong蒸zheng汽qi吹chui灰hui,從cong目mu前qian運yun行xing的de情qing況kuang看kan,整zheng體ti吹chui灰hui效xiao果guo還hai是shi比bi較jiao好hao的de,但dan爐lu內nei省sheng煤mei器qi的de積ji灰hui比bi較jiao嚴yan重zhong.使用蒸汽吹灰器,受熱管道的非迎風麵不能清灰,效率差;蒸汽對鍋爐內襯和受熱管道的迎風麵具有衝擊和熱應力破壞作用,會縮短爐內襯和受熱管道的使用壽命:蒸汽吹入爐內降低爐溫,減小鍋爐熱效率。同時,使用蒸汽吹灰器,平時的操作使用不方便,故障率較高,維護檢修工作量大;運行維修費用成本較高、不經濟,富通新能源生產
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
木屑顆粒機、
秸稈顆粒機、
秸稈壓塊機壓製的生物質顆粒燃料。
為了解決以上問題,經過前期可行性論證,在機組2008年大修時,省煤器采用增效型低噪音聲波清灰器替換蒸汽吹灰器.
1、聲波清灰係統改造方案
1.1增效型低噪音多用途聲波清灰器
增zeng效xiao型xing低di噪zao音yin多duo用yong途tu聲sheng波bo清qing灰hui器qi是shi一yi種zhong低di頻pin高gao能neng聲sheng波bo清qing灰hui裝zhuang置zhi。當dang壓ya縮suo空kong氣qi進jin入ru發fa聲sheng器qi內nei,憑ping借jie合he金jin振zhen動dong片pian自zi身shen的de彈dan性xing和he發fa聲sheng器qi前qian後hou腔qiang內nei壓ya力li(氣體)的(de)交(jiao)錯(cuo)變(bian)換(huan),使(shi)合(he)金(jin)振(zhen)動(dong)片(pian)振(zhen)動(dong),產(chan)生(sheng)低(di)頻(pin)率(lv)高(gao)強(qiang)度(du)聲(sheng)波(bo),聲(sheng)波(bo)通(tong)過(guo)擴(kuo)聲(sheng)段(duan)和(he)喇(la)叭(ba)的(de)聲(sheng)阻(zu)抗(kang)匹(pi)配(pei)輻(fu)射(she)到(dao)運(yun)行(xing)中(zhong)的(de)鍋(guo)爐(lu)體(ti)內(nei)或(huo)電(dian)除(chu)塵(chen)器(qi)內(nei)可(ke)能(neng)積(ji)灰(hui)的(de)空(kong)間(jian)區(qu)域(yu),使(shi)粉(fen)塵(chen)和(he)灰(hui)垢(gou)沉(chen)積(ji)物(wu)在(zai)聲(sheng)波(bo)作(zuo)用(yong)下(xia)產(chan)生(sheng)振(zhen)蕩(dang),脫(tuo)離(li)其(qi)附(fu)著(zhe)表(biao)麵(mian),呈(cheng)懸(xuan)浮(fu)流(liu)化(hua)狀(zhuang)態(tai),然(ran)後(hou),在(zai)重(zhong)力(li)和(he)氣(qi)流(liu)的(de)作(zuo)用(yong)下(xia)被(bei)帶(dai)走(zou)。因(yin)此(ci),增(zeng)效(xiao)型(xing)低(di)噪(zao)音(yin)多(duo)用(yong)途(tu)聲(sheng)波(bo)清(qing)灰(hui)器(qi)能(neng)夠(gou)有(you)效(xiao)地(di)提(ti)高(gao)鍋(guo)爐(lu)和(he)電(dian)除(chu)塵(chen)器(qi)等(deng)設(she)備(bei)的(de)工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv),降(jiang)低(di)粉(fen)塵(chen)排(pai)放(fang)濃(nong)度(du)。
增效型低噪音多用途聲波清灰器無機械傳動機構,在熱狀態下不會因機械故障造成事故而停機;鍋爐或電除塵器內各工作表麵可連續保持清潔,對水冷管、爐內壁和極板、極線等沒有任何機械損傷和腐蝕;耗氣量低(壓縮空氣),有效作用範圍廣:這種清灰器性能穩定,操作、檢修方便,是良好的節能環保型產品,是國際上公認的聲波清灰器中最先進的清灰器。
1.2係統配置及工作方式
該爐大修時,在省煤器處安裝了聲波吹灰器,合計17個點,分上、下兩層布置,按程序控製器所定的程序進行自動或手動運行。聲波清灰器在“自動”運行方式時,每45 min工作一次,每次工作30 s,循環間隙式運行,供氣壓力為0.6MPa,時間設定可根據煤質、流速、粉塵排出等情況可進行調整。
聲波清灰程序控製器與聲波清灰器配套,通過控製電磁閥的開和關來控製清灰器的起和停。它是采用德國西門子公司的S7-200係列可編程控製器(PLC)為控製核心,具有工作穩定、可靠、抗幹擾能力強等特點,適應各種工作環境.並可通過專用電纜實現與計算機或DCS係統的聯接.
2、聲波清灰器運行
shengboqinghuixitongweiquanzidongxitong,shengboqinghuichengxukongzhiqizaiquanzidongzhuangtaikeshideqinghuiqianneibuyuxianshezhiyixiliezidongkongzhishixuzidongqiting,zidongwanchengqinghuizuoye,yunxingshizhuyiyixiajidian:
(1)自點爐時即時投用,除停爐外不得停用.
(2)定期檢查送風管線,確保管線內的空氣壓力達到聲波清灰係統的正常工作壓力.運行時要保證供氣壓力為0.4~0.8 MPa.
(3)定期檢查聲波清灰器的過濾器及時清理,保證供氣管線內通暢。
(4)定期檢查聲波清灰器的電磁閥,保證正常工作.
(5)定期檢查聲波清灰器的程序控製器,保證在全自動狀態.
(6)每(mei)次(ci)停(ting)爐(lu)時(shi)間(jian)超(chao)過(guo)一(yi)周(zhou)時(shi)嚴(yan)禁(jin)直(zhi)接(jie)啟(qi)動(dong)聲(sheng)波(bo)清(qing)灰(hui)係(xi)統(tong),必(bi)須(xu)先(xian)打(da)開(kai)離(li)空(kong)氣(qi)主(zhu)管(guan)最(zui)遠(yuan)端(duan)的(de)金(jin)屬(shu)軟(ruan)管(guan)接(jie)頭(tou),進(jin)行(xing)氣(qi)源(yuan)管(guan)線(xian)吹(chui)掃(sao)清(qing)理(li),決(jue)不(bu)允(yun)許(xu)鏽(xiu)皮(pi)、鏽水等進入到聲波清灰器內,聲波清灰器的故障幾乎全部源於管線吹掃不徹底。經靶檢查合格後方能接通金屬軟管,啟動聲波清灰程序.
(7)運行時不得變動聲波程序控製器的參數。必須在主管部門有關負責人指導下,才能調整聲波程序控製器的參數。
3、改造性能分析
該爐大修啟動後,累計運行將近1個月時間,蒸汽吹灰器沒有投運,聲波吹灰器每45 min吹灰30 s,在各工況下,省煤器處的煙溫降情況見表2,在600 MW負荷下.改造後煙溫降最大值為8.75℃。
改造前省煤器的積灰情況照片見圖l,改造後2009年大修照片見圖2。由圖可見,改造後省煤器積灰明顯減少,鍋爐的熱效率能提高約0.15%。
4、改造效益分析
改造投資費用和取得的效益分析如下:
(1)停止使用部分蒸汽吹灰器,費用可節省約12萬元(按一年計)。
(2)維護檢修費用:每年按維護檢修一台蒸汽吹灰器3000元計(不包括更換槍管),則維護檢修蒸汽吹灰器的正常費用約為5.1萬元。
(3)人工費用:維護檢修相關蒸汽吹灰器所需人工費用應在2.5萬元左右.
(4)其他費用:防磨瓦一次檢修更換的費用為3.5萬元左右。
(5)在采用聲波清灰器後,鍋爐的熱效率能提高約0.15%,每年可節約煤1200 t,每年可折算為節約煤價100萬元左右.
(6)采用聲波清灰器,除了一次性投入外,基本上是免維護的,運行時耗氣量等成本約需費用3萬元。
綜上所述,一年可節省費用在123.1萬元左右,聲波清灰係統改造總費用約77萬元,1年內可收回全部投資。
5、結論
聲波清灰器改造後,能有效吹掃爐內相關部位受熱管排且不對爐管產生任何衝刷磨損;確保機組設備相關區域的正常安全性運行。同時,可以避免吹損受熱麵管子減少“四管爆破”,提高鍋爐熱效率、降低煤耗,延長受熱麵管子運行壽命,保證鍋爐長周期安全穩定運行。
相關生物質鍋爐顆粒機產品:
1、
生物質熱風空調
2、
木屑顆粒機
2、
秸稈顆粒機