鍋(guo)爐(lu)四(si)管(guan)爆(bao)漏(lou)在(zai)運(yun)行(xing)中(zhong)時(shi)有(you)發(fa)生(sheng),尤(you)其(qi)在(zai)機(ji)組(zu)的(de)調(tiao)試(shi)期(qi)間(jian)。引(yin)發(fa)新(xin)建(jian)鍋(guo)爐(lu)四(si)管(guan)爆(bao)漏(lou)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)廠(chang)家(jia)製(zhi)造(zao)缺(que)陷(xian)和(he)建(jian)設(she)單(dan)位(wei)安(an)裝(zhuang)缺(que)陷(xian)。某(mou)電(dian)廠(chang)新(xin)建(jian)1100 t/h鍋爐在首次整套啟動調試期間,發生了分隔屏過熱器爆管事故,下麵詳細介紹整個爆管原因排查過程,富通新能源生產銷售
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機、
秸稈壓塊機壓製的生物質顆粒燃料。
1、設備概況
某電廠1號機組1100t/h鍋爐是由武漢鍋爐廠設計製造的亞臨界參數熱電聯產燃煤機組,自然循環、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態排渣、露天布置、全鋼構架的兀型汽包爐,鍋爐型號為WG21100/17.45-3,同時安裝脫硝裝置。
爐膛截麵為14 212 mm×14 212 mm,正方形,配有正四角切向燃燒器,為爐膛四周熱負荷均勻提供了良好條件。爐室淨高57.05 m,爐膛截麵積為202m2,爐膛容積為9 489 m3,上排一次風噴口中心線至屏底距離20.2 m,下排一次風噴口中心線至灰鬥拐角為4.75m。爐膛截麵熱負荷為4.12MW/m2(B-MCR),容積熱負荷為87.77 kW/m3( B-MCR),爐膛出口煙氣溫度為1081.7℃(B-MCR)。
在爐膛上部前牆及兩側牆布置了壁式再熱器,爐膛上方布置了分隔屏、後屏,在折焰角及水平煙道土依次布置了屏式再熱器、高溫再熱器和高溫過熱器。在尾部豎井煙道裏自上而下布置了3組低溫過熱器和2組省煤器。尾部受熱麵的重量通過省煤器中間集箱引出的懸吊管來承載。2台三分倉回轉式空氣預熱器放置在豎井下方12.57 m標高的板梁上。
分隔屏過熱器共有6片,每片由8小片組成。每小片由8根管子繞製而成。管徑為∮44.5 mm×6mm,材料為12CrIMoVC,屏外圈底部采用T91。後屏過熱器共20片,每片由15根管並聯製成,管徑有中54 mm×8mm及中54 mm×10 mm兩種規格,橫向節距684 mm。
2、爆管過程
2010年1月26日16:00鍋爐開始點火,l號機組正式進入整套啟動調試階段,2月3日15:07機組帶滿負荷330 MW運行。由於碎渣機發生卡澀,幹渣機停運,鍋爐不能正常排渣,因此降負荷至240MW。2月4日8:18.機組負荷240 MW,發現鍋爐補水量1 008t/h,鍋爐主汽流量600t/h,相互不匹配,爐膛負壓反正378 kPa,主汽壓力、機組負荷、汽包水位均有下降趨勢,排煙溫度有所升高,就地檢查發現爐本體標高51.8m處有明顯的泄漏聲。9:16,判斷故障為鍋爐分隔屏過熱器、後屏過熱器部位泄露,需停爐處理,彙報中調。9:10,機組開始滑停,18:00鍋爐滅火。
2月5日下午鍋爐通風冷卻後,人員進到鍋爐內部檢查發現是分隔屏及後屏過熱器發生爆管,經檢查發現分隔屏右數第3排第6、7小屏進口最外圈管子發生斷裂,管排變形嚴重。後屏過右數第13排4根入口及第15根入口出口管爆裂,附近整屏管子吹損減薄嚴重。
3、原因分析排查過程
3.1運行參數分析
爆管事故發生以後,調試人員與運行人員查閱了鍋爐運行期間的曆史曲線進行原因分析。
2月3日,啟動14磨煤機開始升負荷。15:07負荷升至300 MW,15:36負荷升至335 MW,15:46因排渣機卡,降負荷至240MW。2月3日,碎渣機跳閘2次,第1次是因為渣塊卡死,第2次是因為有一鐵塊卡死,由於當時鍋爐正在進行吹灰,初步懷疑鐵塊是安裝時殘留物,檢查鍋爐各運行參數都正常。
2月4日8:18爐膛負壓突升至378 Pa,汽包水位下降,汽壓負荷下降,排煙溫度上升,就地確認爆管,18:02鍋爐停下,爐熄火。
3.1.1鍋爐壁溫檢查情況
為了分析1號爐爆管原因,選取相關的6個參數進行分析,檢查時間從2月2日00:00至2月5日00:00,幾乎包括了全部有效時間段。表l為wei分fen隔ge屏ping及ji後hou屏ping受shou熱re麵mian壁bi溫wen超chao溫wen情qing況kuang表biao,表biao中zhong選xuan取qu的de時shi間jian點dian是shi參can數shu最zui大da極ji值zhi時shi刻ke點dian,是shi當dang時shi最zui惡e劣lie工gong況kuang,對dui鍋guo爐lu損sun害hai也ye最zui大da,據ju此ci工gong況kuang分fen析xi最zui能neng說shuo明ming問wen題ti。
從表1列舉的情況來看.整個過程鍋爐金屬壁溫沒有超溫:分隔屏最高溫度525℃,比報警值低39℃;後屏最高溫度560℃,比報警值低19℃;高再前煙溫基本反映爐膛出口溫度,數值偏低,但仍然反應了趨勢;主蒸汽超溫時分隔屏、後屏溫度遠低於報警值;鍋爐的泄露時刻清晰反映出來。
3.1.2鍋爐超溫彙總
從主汽溫超溫彙總表中看出,蒸汽側盡管超溫5次(ci),但(dan)都(dou)是(shi)在(zai)事(shi)故(gu)狀(zhuang)態(tai)或(huo)者(zhe)非(fei)穩(wen)定(ding)工(gong)況(kuang)下(xia)發(fa)生(sheng),超(chao)限(xian)數(shu)值(zhi)不(bu)大(da),超(chao)溫(wen)時(shi)間(jian)也(ye)不(bu)長(chang),並(bing)且(qie)過(guo)熱(re)器(qi)壁(bi)溫(wen)沒(mei)有(you)超(chao),據(ju)此(ci)說(shuo)明(ming)蒸(zheng)汽(qi)超(chao)溫(wen)對(dui)管(guan)壁(bi)的(de)損(sun)害(hai)有(you)限(xian)。
3.2材料分析
1號(hao)鍋(guo)爐(lu)在(zai)安(an)裝(zhuang)期(qi)間(jian)曾(zeng)多(duo)次(ci)檢(jian)查(zha)出(chu)受(shou)熱(re)麵(mian)管(guan)材(cai)有(you)問(wen)題(ti),在(zai)超(chao)水(shui)壓(ya)試(shi)驗(yan)中(zhong)還(hai)發(fa)生(sheng)過(guo)受(shou)熱(re)麵(mian)爆(bao)漏(lou)。因(yin)此(ci),在(zai)爐(lu)內(nei)檢(jian)查(zha)時(shi),不(bu)但(dan)要(yao)檢(jian)查(zha)異(yi)物(wu)堵(du)塞(sai)的(de)情(qing)況(kuang),還(hai)應(ying)擴(kuo)大(da)檢(jian)查(zha),排(pai)除(chu)管(guan)材(cai)的(de)原(yuan)因(yin)。
1號爐分隔屏過熱器和後屏過熱器管子發生爆破後,先後共取3批共22根管樣,送西安熱工院進行試驗分析。考慮到2009年12月凝汽器曾發生泄漏,對凝汽器消缺時發現泄漏期間Na離子及CI離子均超標,為了評估水質對鍋爐受熱麵管子的影響,對未發生爆破的高過、高再、低過、低再、水冷壁、省煤器等部位的管子進行了取樣,並對分隔屏、後屏等部位進行內窺鏡檢查。內窺鏡檢查並未發現有異物。取樣管經化驗後,試驗結果如下:
1)2根分隔屏過熱器的入日段爐外管中5號取樣管的金相組織、力學性能均明顯老化,6號取樣管的金相組織、拉伸性能、衝擊性能、壓扁性能、布氏硬度均符合相關標準要求,排除了製造質量差造成分隔屏過熱器爆破的可能:
2)分隔屏過熱器與爆管位置相鄰的爐內管( 12CrlMoV)的金相組織、拉伸性能、衝擊性能、壓扁性能、布氏硬度均符合相關標準要求,內壁未發現沿晶損傷;
3)3根水冷壁管(SA2IOC)的金相組織、拉伸性能、衝擊性能、布氏硬度均符合相關標準要求,內壁未發現沿晶損傷;
4)3根省煤器管、1根後屏過熱器管(爆口開“天窗”,材料為12CrIMoV)、2根屏式再熱器管(材料為T91)、低溫過熱器(材料為12CrIMoV)、高溫過熱器(材料為T91)、分隔屏過熱器夾屏管(材料為TP347H)、高溫再熱器(材料為TP347H)彎頭直管段的金相組織、拉伸性能、衝擊性能、布氏硬度、壓扁性能均符合相關標準要求,內壁未發現沿晶損傷;
5)高溫再熱器(材料為TP347H)彎頭及直管段局部區域存在微小的顯微缺欠,是由製造引起的。
後屏過熱器爆口(開“天窗”部位)所有試驗均未顯示異常,可以判定主要為吹損減薄所致,金相組織中的夾雜物雖未超標但數量較多,對爆口開“天窗”起到了促進作用。
4、結論及建議
根據以上原因綜合分析,1號鍋爐爆管原因結論及建議如下:
1)2根分隔屏過熱器管的失效類型均屬於超溫爆管,其中1號管超溫幅度較大,時間較短,壁溫超過下臨界點Acl;2號管的超溫幅度較小,未超過下臨界點Acl,但累計超溫時間較長。
2)分隔屏過熱器爆管與鋼管質量和冷凝器泄漏進海水無關。
3)分fen隔ge屏ping過guo熱re器qi受shou爐lu內nei火huo焰yan輻fu射she,熱re負fu荷he較jiao高gao,因yin而er熱re偏pian差cha較jiao大da,特te別bie是shi外wai圈quan管guan子zi,受shou熱re最zui強qiang,長chang度du又you最zui長chang,阻zu力li大da,工gong質zhi流liu量liang小xiao,易yi發fa生sheng超chao濕shi現xian象xiang。建jian議yi在zai機ji組zu投tou運yun的de初chu期qi應ying注zhu意yi改gai善shan燃ran燒shao工gong況kuang,降jiang低di熱re偏pian差cha。
4)武漢鍋爐廠設計規定分隔屏過熱器爐外測點的報警壁溫為564℃。當分隔屏過熱器報警壁溫時,爐內的12CrIMoVG鋼管壁溫已明顯超過該材料的許用壁溫580℃,建議考慮降低分隔屏過熱器的報警溫度值。
5、結語
1號鍋爐在爆管原因查明以後,更換受損管材,於2010年3月16日重新點火,其後一直穩定運行,再未出現鍋爐壁溫超溫、爆管現象,於4月18日順利一次通過168 h試運行,並投入穩定、安全、長周期運行。
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