再熱蒸汽溫度在運行中受到鍋爐負荷、燃料性質、給水溫度、爐膛過剩空氣係數、爐膛出口煙溫等多種因素的影響,其波動是難免的。對於1025 t/h大型鍋爐而言,為滿足負荷變化要求,對汽溫的要求很高,這就需要對汽溫有可靠的調節手段。通常蒸汽溫度的調節方法有兩種:煙yan氣qi側ce的de調tiao節jie和he蒸zheng汽qi側ce的de調tiao節jie。蒸zheng汽qi側ce的de調tiao節jie是shi通tong過guo改gai變bian蒸zheng汽qi熱re焓han來lai調tiao節jie汽qi溫wen,主zhu要yao采cai用yong噴pen水shui進jin行xing調tiao節jie。再zai熱re蒸zheng汽qi的de噴pen水shui水shui源yuan一yi般ban來lai自zi給gei水shui泵beng中zhong間jian抽chou頭tou,其qi壓ya力li大da於yu8.2 MPa。襄樊電廠3號hao鍋guo爐lu微wei量liang噴pen水shui減jian溫wen器qi近jin期qi泄xie漏lou發fa生sheng在zai微wei量liang噴pen水shui接jie往wang低di溫wen再zai熱re器qi出chu口kou與yu高gao溫wen再zai熱re器qi入ru口kou間jian的de連lian接jie管guan道dao上shang,此ci管guan道dao的de作zuo用yong是shi控kong製zhi進jin入ru高gao溫wen再zai熱re器qi兩liang側ce的de蒸zheng汽qi溫wen度du偏pian差cha,富fu通tong新xin能neng源yuan生sheng產chan銷xiao售shou
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機、
秸稈壓塊機壓製的生物質顆粒燃料。
1、損壞情況
1.1簡體
3號爐甲側微量噴水減溫器發生泄漏後,停爐檢查發現減溫器接管座處出現較大裂紋,如圖1所示。
1.2保護套管
為了更進一步分析原因,割下噴水管與減溫器筒體的連接處。查看保護套管和噴水管的損壞情況,發現減溫器內套管有4處裂紋,其中一個環向裂紋達1/4圓周長,如圖2所示。
1.3噴水管
噴水管在管座根部焊縫處斷裂,如圖3所示。
2、原因分析
(1)焊接質量差 在噴水管管座焊縫斷裂處可以清楚地看出部分管座沒有焊透,有厚約1.5 mm.長約10 mm的未焊接麵。
(2)噴水管穩定性較差 congxianchangshijiqingkuangkan,penzuibuzaijianwenqiguandaodezhongxin,zhichengluoshuanweinengdingzhupenshuiguandepenzuiduan,penshuiguandewendingxingjiaocha,yunxingshipenshuiguanfashengxuanbizhendong。
zheyangpenshuiguanyifangmianguanzuochuhanjieqiangdubugou,lingyifangmianzhendongguoda,shidepenshuiguancongguanzuochuduanlie。jianwenshuicongduanliechupenchu,zhishijianwenqibaohutaoguanhejiantijunyinwenchayinglixingchengliewen。
3、處理方案
部分損壞減溫器筒體、保護套管和噴水管進行更換。
(1)確定所要切割的管道位置後,支撐加固減溫器簡體,以防止減溫器簡體在割除損壞的管道後產生變形和移位。
(2)保護好熱電偶等元件。
(3)根據確定好的備品尺寸割除減溫器筒體、保護套管及減溫器進口彎頭。
(4)打磨加工低再聯箱出口、彎頭、減溫器筒體和保護套管等需要焊接的坡口。
(5)將減溫器保護套管進口端上的定位環、固定螺栓及噴頭的定位螺栓取下,並將其尺寸精確量出f包括減溫器簡體上的熱電偶插座孔),以確定其尺寸。
(6)減溫器保護套管對口焊接,在對口焊接前應首先和減溫器簡體預裝一遍,以免其方向位置不對。對口焊接時進行熱處理和探傷。
(7)減溫器簡體對口焊接,在焊接前應先將其與減溫器保護套管上的定位螺栓裝配好,對口焊接時必須進行相應的熱處理。
(8)將減溫器保護套管的定位環、固定螺栓和熱電偶按要求焊接安裝好,並進行熱處理。
(9)減溫器進口彎頭和噴水管就位,對口焊接,並進行熱處理。
4、結論與建議
(1)保證噴水管長度,增加其穩定性 核實噴水管長度,確保支承螺栓頂住噴水管噴水端後,將支承螺栓焊接在減溫器簡體上。
(2)加強部件的金屬監督 對更換部件的材質進行光譜檢查(減溫器筒體:~508 x25,材質:12CrIMoV,內套管:φ16 x6,材質:12CrIMoV);所有焊接工作完成後,采用高溫回火的熱處理方式,熱處理完畢後,對所有焊口進行100 010的超聲波探傷及100%的硬度檢查,並有檢驗報告。
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