某廠1haoluyuanshejiranyongliezhiyanmei,youyumeiyuanjinzhang,shejimeizhongbunengmanzuxuqiu。xiancaiquranyongmeizhijiaochaqiemeizhibuwendingdewuyanmeiheliezhiyanmeidehunheranshaofangshi,caiyongshangliangcengbanpenkoushaowuyanmei、下(xia)兩(liang)層(ceng)半(ban)噴(pen)口(kou)燒(shao)劣(lie)質(zhi)煙(yan)煤(mei)的(de)方(fang)式(shi),因(yin)而(er)造(zao)成(cheng)鍋(guo)爐(lu)燃(ran)燒(shao)效(xiao)率(lv)較(jiao)低(di),燃(ran)燒(shao)穩(wen)定(ding)性(xing)差(cha)。針(zhen)對(dui)這(zhe)一(yi)問(wen)題(ti),對(dui)爐(lu)膛(tang)進(jin)行(xing)了(le)增(zeng)加(jia)衛(wei)燃(ran)帶(dai)和(he)燃(ran)用(yong)混(hun)煤(mei)改(gai)造(zao),采(cai)用(yong)上(shang)兩(liang)層(ceng)半(ban)噴(pen)口(kou)燃(ran)燒(shao)劣(lie)質(zhi)煙(yan)煤(mei),下(xia)兩(liang)層(ceng)半(ban)噴(pen)口(kou)燃(ran)燒(shao)無(wu)煙(yan)煤(mei)的(de)模(mo)式(shi)運(yun)行(xing)。通(tong)過(guo)燃(ran)燒(shao)調(tiao)整(zheng)試(shi)驗(yan),掌(zhang)握(wo)了(le)鍋(guo)爐(lu)燃(ran)用(yong)混(hun)煤(mei)後(hou)運(yun)行(xing)性(xing)能(neng)方(fang)麵(mian)存(cun)在(zai)的(de)問(wen)題(ti);確定了合理的一、三次風速、配風方式、煤粉細度、製粉係統等運行方式,為鍋爐穩定燃燒、安全經濟運行及下一步燃燒係統設備改造提供了依據,富通新能源生產銷售
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機、
秸稈壓塊機壓製的生物質顆粒燃料。
1、設備簡介
該300 MW機組鍋爐為DG1025/18.2一Ⅱ19型亞臨界、一次中間再熱、自然循環鍋爐。燃燒器四角切圓布置,擺角可調。每角燃燒器共布置15層噴口,包括、5層一次風噴口,2層三次風噴口,1層頂二次風(OFA)噴口,7層二次風噴口。燃燒器噴口布置見圖l。
製粉係統采用中間儲倉式熱風送粉係統,每台爐配4台型號為DTM350/700的鋼球磨煤機。原設計煤種的煤粉細度為R90=16.7%。A、B製粉係統煤粉送入A煤粉倉.通過給粉機送入下兩層半煤粉燃燒器,C、D製粉係統煤粉送入B煤粉倉,通過給粉機送入上兩層半煤粉燃燒器。
2、改造方案
(1)在爐膛四角敷設100 m2衛燃帶,衛燃帶敷設高度為標高18.5-23.5 m,從而提高噴口局部熱負荷,提高無煙煤燃燒區域燃燒的穩定性。衛燃帶敷設範圍見圖2。
(2)上(shang)兩(liang)層(ceng)半(ban)一(yi)次(ci)風(feng)噴(pen)口(kou)燃(ran)燒(shao)劣(lie)質(zhi)煙(yan)煤(mei),下(xia)兩(liang)層(ceng)半(ban)一(yi)次(ci)風(feng)噴(pen)口(kou)燃(ran)燒(shao)無(wu)煙(yan)煤(mei),以(yi)增(zeng)加(jia)無(wu)煙(yan)煤(mei)在(zai)爐(lu)內(nei)的(de)停(ting)留(liu)時(shi)間(jian),減(jian)少(shao)飛(fei)灰(hui)含(han)碳(tan)量(liang),從(cong)而(er)提(ti)高(gao)鍋(guo)爐(lu)效(xiao)率(lv)。混(hun)煤(mei)煤(mei)質(zhi)及(ji)灰(hui)渣(zha)特(te)性(xing)見(jian)表(biao)l。
3、燃燒調整試驗
為使鍋爐在經過改造後能安全、經濟、穩定地運行,尋求合理的、最佳的運行方式,需根據GB10184 - 88《電站鍋爐性能試驗規程》及《燃煤燃燒調整試驗方法》進行調整試驗。l號爐共進行了16個工況的試驗,主要有:(1)空氣過量係數調整;(2)煤粉細度調整;(3)變一次風率試驗;(4)燃燒器配風方式的調整; (5)。變三次風速及製粉係統停、投方式試驗;(6)負荷特性試驗;(7)不投油低負荷穩燃試驗;(8)空氣預熱器漏風試驗;(9) NOx排放量測定;(10)鍋爐熱效率測定。
4、試驗結果及分析
4.1過量空氣係數對鍋爐效率的影響
維持一、三次風量穩定,通過改變總風量(或二次風速)來調整過量空氣係數。試驗結果見表2。
從cong試shi驗yan結jie果guo看kan,隨sui著zhe過guo量liang空kong氣qi係xi數shu增zeng加jia,飛fei灰hui含han碳tan量liang將jiang降jiang低di,鍋guo爐lu效xiao率lv增zeng加jia並bing達da到dao最zui大da值zhi。但dan過guo量liang空kong氣qi係xi數shu進jin一yi步bu增zeng加jia時shi,飛fei灰hui含han碳tan量liang變bian化hua不bu大da,而er排pai煙yan熱re損sun失shi將jiang增zeng加jia,鍋guo爐lu效xiao率lv反fan而er降jiang低di。過guo量liang空kong氣qi係xi數shu過guo小xiao,未wei燃ran盡jin碳tan熱re損sun失shiq。的增加遠大於排煙熱損失q2的減少。因此過量空氣係數有一個合適的值。在鍋爐滿負荷運行時,爐膛出口過量空氣係數控製在1.22一1.26(氧量為3.8% - 4.3c/o)較為合適,且鍋爐熱效率較高。
4.2二次風對鍋爐燃燒的影響
試驗時維持爐膛出口過量空氣係數在1. 24-1.26,改變各層二次風的擋板開度,即改變二次風的配風,結果見表3。
從試驗結果看,倒寶塔配風方式較均勻配風方式飛灰含碳量明顯降低,但因工況5中燃煤發熱量比工況6燃煤發熱量高3 600 kj/kg,故gu飛fei灰hui含han碳tan量liang高gao反fan而er鍋guo爐lu效xiao率lv高gao。但dan是shi,從cong燃ran燒shao的de穩wen定ding性xing及ji經jing濟ji性xing而er言yan,這zhe種zhong配pei風feng方fang式shi一yi方fang麵mian保bao證zheng了le下xia層ceng燃ran燒shao器qi區qu域yu煤mei粉fen的de及ji時shi著zhe火huo,形xing成cheng一yi次ci風feng相xiang對dui集ji中zhong的de燃ran燒shao方fang式shi,有you利li於yu無wu煙yan煤mei燃ran燒shao穩wen定ding;另一方麵又適時補充了無煙煤燃盡所需氧氣,降低了飛灰含碳量。總的看來,采用倒寶塔型配風方式較為適宜。
4.3製粉係統對鍋爐運行的影響
表4是停1套無煙煤製粉係統B及停1套劣質煙煤製粉係統D的對比試驗結果。試驗時一次風速控製在30 - 31 m/s,三次風速控製在58 m/s左右,爐膛出口過量空氣係數維持在1.25左右。
由試驗可知,在3套製粉係統運行的情況下,停無煙煤製粉係統比停劣質煙煤製粉係統的飛灰含碳量低,效率高。
4.4三次風速對鍋爐效率的影響
在滿負荷下分別進行了三次風速為65 m/s、60 m/s、55 m/s的對比試驗。試驗時一次風速控製在30。32 m/s,爐膛出口過量空氣係數維持在
1.25左右。
三次風速在60 - 65 m/s時,鍋爐運行經濟性變化不大。當三次風速降到56 m/s時,飛灰含碳量明顯降低,由7.25%降至5.42%,鍋爐熱效率由89.72%增加至91. 17%,經濟性良好。通過對A粉倉及B粉(fen)倉(cang)粉(fen)位(wei)測(ce)量(liang),基(ji)本(ben)能(neng)維(wei)持(chi)降(jiang)三(san)次(ci)風(feng)速(su)前(qian)的(de)粉(fen)位(wei)。但(dan)當(dang)運(yun)行(xing)煤(mei)質(zhi)差(cha),發(fa)熱(re)量(liang)較(jiao)低(di)時(shi),製(zhi)粉(fen)係(xi)統(tong)的(de)出(chu)力(li)將(jiang)受(shou)限(xian),不(bu)能(neng)滿(man)足(zu)鍋(guo)爐(lu)運(yun)行(xing)要(yao)求(qiu),因(yin)此(ci)建(jian)議(yi)三(san)次(ci)風(feng)速(su)可(ke)控(kong)製(zhi)在(zai)60。65 m/s。
4.5一次風速對鍋爐效率的影響
在滿負荷下進行了一次風速在30 m/s、26.6m/s的調整試驗。試驗時,爐膛出口過量空氣係數維持在1.25左右,二次風配風方式采用倒寶塔型配風。試驗結果表明:一次風速過高,會推遲煤粉著火,並引起燃燒不穩定;隨著一次風速的降低,飛灰渣含碳量由7. 56%降至6.93%,鍋爐效率由87 .71%升高到88. 83%。從cong爐lu內nei燃ran燒shao情qing況kuang看kan,隨sui著zhe一yi次ci風feng速su的de提ti高gao,煤mei粉fen氣qi流liu的de著zhe火huo點dian推tui遲chi,特te別bie是shi燃ran燒shao無wu煙yan煤mei層ceng的de燃ran燒shao器qi火huo焰yan較jiao暗an,在zai觀guan火huo孔kong處chu看kan不bu到dao煤mei粉fen的de著zhe火huo,燃ran燒shao穩wen定ding性xing變bian差cha。以yi一yi次ci風feng管guan不bu堵du粉fen為wei前qian提ti,適shi當dang降jiang低di一yi次ci風feng速su,有you利li於yu提ti高gao鍋guo爐lu燃ran燒shao穩wen定ding性xing及ji經jing濟ji性xing。
4.6鍋爐負荷特性試驗
試驗期間進行了250 MW、200 MW負荷的效率試驗。從試驗結果看出,隨著鍋爐負荷降低,飛灰含碳量由7.85%增加至11. 72%,爐渣含碳量由28. 04%增加至38. 48%,鍋爐熱效率則由84.72%降至80.23%。表biao明ming爐lu膛tang溫wen度du隨sui負fu荷he的de降jiang低di而er明ming顯xian降jiang低di,使shi煤mei粉fen著zhe火huo推tui遲chi,燃ran燒shao反fan應ying速su度du減jian慢man,燃ran燒shao效xiao率lv降jiang低di,特te別bie是shi下xia爐lu膛tang溫wen度du更geng低di,造zao成cheng大da渣zha含han碳tan量liang增zeng加jia。
4.7鍋爐不投油穩燃最低負荷
試驗在240 MW開始降負荷,並逐步停運A、D、B磨煤機,僅C磨煤機運行。負荷以每分鍾3%。5%額定負荷的速度逐漸降低,直至穩定在150 MW。機組在降負荷的過程中,210MW以上采用定壓運行,210MW以下采用滑壓運行。結果表明鍋爐的各項運行參數基本正常、穩定。
4.8煤粉細度試驗
通過改變粗粉分離器出口擋板角度來實現煤粉細度的改變。表5為煤粉細度試驗結果。
由試驗可知:煤粉愈細,灰、渣含碳量和未燃盡碳熱損失愈小;平均煤粉細度由Rss= 5.83%提高到R88= 10.4%;飛灰、大渣含碳量均大幅增加;鍋爐熱效率降低4%以上。
4.9鍋爐NO。排放量測試
鍋爐NO;排放量測試與鍋爐燃燒調整試驗的效率測試在不同負荷時進行。從測試結果看:在上兩層半燃燒劣煙煤和下兩層半燃燒無煙煤時,鍋爐NO,排放量在511.9- 751.1mg/m3,平均NO。排放量為587.1 mg/m3,基本低於國家現行排放標準,這與燃燒的煤質及爐膛溫度有關。
5、結語
燃燒調整試驗表明:在鍋爐燃用混煤改造增加衛燃帶後,下兩層半燒無煙煤及上兩層半燒劣質煙煤時,鍋爐額定負荷平均熱效率為87.29%,提高了2.1%.2.8%,穩燃性能得到明顯改善,未產生結焦等其它的不利情況。在額定負荷下,鍋爐出力達到設計值,Nol排放量基本低於國家現行排放標準。根據燃燒調整試驗結果,在機組滿負荷工況下,對於試驗煤種變化範圍內,推薦的運行方式是:
(1)可根據混煤發熱量維持空氣預熱器出口一次風壓在3.2 - 3.9 kPa,以控製一次風速在26- 29 m/s:
(2)應維持足夠的氧量水平,控製省煤器出口平均氧量在3.7qv一4.3%;
(3)二次風配風采用下兩層集中燃燒的倒寶塔形配風方式;
(4)劣質煙煤煤粉細度控製,無煙煤煤粉細度控製;
(5)三次風風速控製在60 - 65 m/s。在以上燃燒配風方式下,鍋爐的燃燒和運行可達到較佳。
針對目前鍋爐運行存在煤種變化大,且一次風、粉偏差大,給粉不均、下粉不良等問題,提出以下建議:
(1)改造製粉係統
①增加必要的監測設備,對供粉係統進行長期監測,了解一次風速偏差大、給粉不均、下粉不良等問題,保證供風和給粉均勻。
②更換煤粉混合器。因空氣預熱器出口一次風壓一般運行在3.5 - 4.0 kPa,煤粉混合器至爐膛間送粉管段係統總阻力較大,建議更換為引射式煤粉混合器。
(2)爐膛內進一步增加衛燃帶
在現有爐膛衛燃帶基礎上,在下爐膛再適當增加衛燃帶,進一步提高爐膛溫度及燃燒穩定性,降低大渣含碳量。
(3)燃燒器改造
①調整水平濃淡型煤粉燃燒器的風量比,無煙煤燃燒器濃、淡側風速比1.3 - 1.35,調整劣質煙煤或貧煤燃燒器濃、淡側風速比1.3左右。
②在燃燒器噴口內加裝水平鈍體,增加高溫煙氣回流量,提高燃燒初溫。
③增大一次風噴口麵積,降低一次風速。
④采用集中一次風布置,或減小下兩層無煙煤一次風中間二次風噴口麵積。
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