1、前 言
某電廠2號鍋爐由哈爾濱動力集團製造,為亞臨界壓力一次中間再熱自然循環爐,平衡通風和四角切園燃燒方式,燃用煙煤、貧煤,采用煙氣擋板調節再熱汽溫。鍋爐以MCR工況為設計參數,在機組電負荷為333 MW工況時最大連續蒸發量為1025t/h,機組電負荷為300 MW時,蒸發量為910.5t/h,富通新能源生產銷售
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機、
秸稈壓塊機壓製的生物質顆粒燃料。
爐膛四周為全焊式膜式水冷壁,水冷壁規格為∮63.5 mm×8 mm,節距S=76.2 mm。後水冷壁經折焰角後抽出35根管作為後水冷壁吊掛管,管徑為∮76 mm。水冷壁延伸側牆及水冷壁對流排管的規格為∮76 mm×9mm。
2001年12月1日,機組在168 h試運行期間,2號鍋爐水冷壁延伸管右數第24根(標高5lm、折焰角附近彎頭處)左右鰭片根部兩側發生泄漏。為分析泄漏原因,進行了一係列相關試驗。
2、試驗內容及結果
2.1宏觀檢查
水冷壁管設計材質為20G,規格為476 mm×9mm。泄漏處管子及彎頭無明顯變形。彎頭橢圓度測量,長軸為76.44mm,短軸為74.00 mm,不圓度為3.2 01。
在zai泄xie漏lou彎wan頭tou處chu兩liang側ce鰭qi片pian的de端duan部bu明ming顯xian可ke見jian裂lie紋wen。右you側ce裂lie紋wen起qi源yuan於yu彎wan頭tou起qi彎wan處chu,鰭qi片pian角jiao焊han縫feng端duan部bu和he梳shu型xing板ban角jiao焊han縫feng的de工gong形xing焊han接jie接jie口kou處chu已yi經jing裂lie穿chuan,泄xie漏lou蒸zheng汽qi將jiang右you水shui冷leng壁bi管guan吹chui穿chuan。裂lie紋wen一yi端duan沿yan鰭qi片pian焊han縫feng熔rong合he區qu向xiang上shang開kai裂lie,裂lie紋wen有you分fen叉cha;另一端沿周向發展,呈水平直線形,無分叉,然後在彎頭左側轉折向上發展(見圖2)。斷口檢查發現裂紋已經貫穿,斷口整齊。在裂紋附近焊縫的外觀檢查發現多處咬邊(最深為0.5 mm左右,最長為10 mm),斷口有夾渣,在裂紋起裂處的梳形板角焊縫斷口可見內部氣孔(∮1mm左右)。
彎頭左側裂紋沿鰭片焊縫的外壁熔合區起裂並擴展,無分叉,斷口檢查見裂紋己貫穿,且斷口整齊。
2.2壁厚測量
在開裂泄漏彎頭附近,對水冷壁管壁厚進行測量,結果如表1所示。
由測量結果可見,管壁最薄處為水冷壁管彎頭外彎麵(9.0 mm),符合設計要求。
2.3 化學元素分析
在開裂泄漏的彎頭附近取樣進行化學元素分析,試驗結果如表2所示。
可見,試樣的化學元素成分符合CJB5130- 95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標準的要求。
2.4 力學性能試驗
取開裂泄漏附近處的管段作為試樣,進行拉伸試驗,具體數據如表3所示。經比較可知,母材的抗拉強度符合GB5130-95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標準要求。
2.5金相分析
在泄漏管上相關部位共取7處試樣進行金相分析。其中試樣1為離泄漏位置500 mm處管段(見圖3),試樣4取右側裂紋的左側尖端。
試樣1的金相組織為片狀珠光體十鐵素體,珠光體球化為1級;試樣4的金相組織為片狀珠光體十鐵素體,珠光體球化為l級,裂紋無分叉,為穿晶形裂紋,橫斷麵可見裂紋從外壁起裂,沿焊接熔合區開裂。
2.6顯微硬度測量
測量試樣的顯微硬度值,數據見表4。顯微硬度
值無異常。
2.7 斷口掃描電鏡分析
對裂紋的斷口進行電鏡斷口掃描分析,可見裂紋起源於鰭片角焊縫和梳型板角焊縫的T形焊接接口處,從外壁起裂。斷口可見貝殼狀疲勞紋(見圖6),並可見穿晶型二次裂紋,為穿晶斷口(見圖7)。
3、結論及處理措施
3.1結 論
各種分析結果表明:水shui冷leng壁bi管guan開kai裂lie泄xie漏lou是shi由you於yu振zhen動dong引yin起qi的de疲pi勞lao失shi效xiao。開kai裂lie的de水shui冷leng壁bi管guan處chu於yu爐lu膛tang折zhe焰yan角jiao附fu近jin,機ji組zu運yun行xing時shi,由you於yu煙yan氣qi的de衝chong刷shua和he渦wo流liu的de作zuo用yong,管guan子zi產chan生sheng振zhen動dong,振zhen動dong產chan生sheng的de交jiao變bian應ying力li最zui大da作zuo用yong處chu是shi管guan子zi彎wan頭tou起qi彎wan處chu,正zheng好hao是shi鰭qi片pian角jiao焊han縫feng和he梳shu型xing板ban角jiao焊han縫feng的de工gong形xing焊han接jie接jie頭tou處chu,焊han接jie熱re影ying響xiang區qu機ji械xie性xing能neng相xiang對dui較jiao低di(一般布氏硬度低20%左右),T型接頭經過2次(ci)焊(han)接(jie),其(qi)熱(re)影(ying)響(xiang)區(qu)性(xing)能(neng)更(geng)低(di),加(jia)上(shang)焊(han)接(jie)質(zhi)量(liang)不(bu)良(liang),存(cun)在(zai)焊(han)接(jie)缺(que)陷(xian),故(gu)成(cheng)為(wei)疲(pi)勞(lao)源(yuan),在(zai)交(jiao)變(bian)應(ying)力(li)的(de)反(fan)複(fu)作(zuo)用(yong)下(xia)開(kai)裂(lie),一(yi)側(ce)沿(yan)焊(han)縫(feng)熔(rong)合(he)區(qu)的(de)薄(bo)弱(ruo)處(chu)擴(kuo)展(zhan),一(yi)側(ce)沿(yan)周(zhou)向(xiang)擴(kuo)展(zhan),導(dao)致(zhi)泄(xie)漏(lou)。
3.2處理措施
a.對泄漏附近水冷壁管類似位置進行了檢查,特別注意檢查出現鰭片角焊縫和梳形板角焊縫的T形焊接接口處;
b.在水冷壁延伸管位置采取加固措施,改變管子的振動頻率,防止產生疲勞裂紋。
采取以上措施後運行至今,該爐未再發生類似泄漏事故。
4、結束語
鍋guo爐lu的de水shui平ping煙yan道dao位wei置zhi懸xuan吊diao管guan處chu於yu煙yan氣qi走zou廊lang中zhong,由you於yu煙yan氣qi的de衝chong刷shua和he渦wo流liu的de作zuo用yong,容rong易yi使shi管guan子zi產chan生sheng振zhen動dong而er導dao致zhi失shi效xiao。另ling一yi電dian廠chang的de鍋guo爐lu也ye曾zeng經jing在zai水shui平ping煙yan道dao附fu近jin的de前qian包bao牆qiang管guan發fa生sheng因yin為wei振zhen動dong引yin起qi的de疲pi勞lao裂lie紋wen,導dao致zhi泄xie漏lou。因yin此ci,鍋guo爐lu水shui平ping煙yan道dao位wei置zhi固gu定ding的de設she計ji須xu引yin起qi相xiang當dang重zhong視shi,以yi改gai善shan鍋guo爐lu安an全quan運yun行xing狀zhuang況kuang。
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