自2005年3月13日生料磨試生產,在生產中出現了許多問題,走了很多彎路,從中也得到了很多經驗教訓。為兄弟水泥單位在新線安裝、投產中不再或減少出現類似問題,我們現將生產中出現的一些主要問題及處理方法介紹如下:
1、石灰石堆場
我公司石灰石堆場共分2個區,分別容量為3萬t因試生產初期布料係統安裝沒有完成,所以采用汽車載料人工布料。
1.1 布料產生的問題
(1)石灰石粒度分布不均勻,立磨工況變化較大。
(2)由於汽車層層卸料、nianya,zaochengshihuishiduiliaoyadebijiaoying,quliaojiquliaoshifuhehenda,jingchangchuxianguoliuhepachiduanzhedewenti。zaitouchanchuqijingchangyinweishihuishigongbushangliaoerzaochengjianchanhuotingmo。
1.2采取措施
(1)使用推土機將料堆鬆動,以便於取料。
(2)加快布料係統的安裝運行。
2、石灰石粒度控製
人磨物料粒度對立磨運行影響很大,因為石灰石配比占主要比例,因而適宜的石灰石粒度分布直接影響了磨機的產質量。
2.1 立磨投產初期情況
在立磨投產初期,由於石灰石堆場采用人工布料,粒度變化較大,並且在一段區域石灰石細度偏細。在此周期磨機運行主要出現的現象:
(1)料層穩定性不好,料層厚度在20mm~180mm間波動。這是因為粉料較多,很難在磨盤形成穩定的料床:另外粉料會在磨輥和磨盤問壓實,不利於研磨,需要有塊狀物料去鬆動料層,便於提高研磨效率。
(2)mojiwendingxingbuhao,rongyichanshengmozhen。zheshiyinweiliaocengjiaobo,huizaochengyanmoyinglijizhong,wufaxingchengwendingdeliaochuang,shishurunenglianghefenmonengliangzhuanhuanxiaolvjiaodi,tongshibuwendingdeliaocenghouduhuidaozhiyibufennenglianghuizhuanhuaweimogunduimopandechongji,yinqimozhen。
(3)吐渣中細粉較多,容易造成振動輸送機走不供。入磨細粉量較多,勢必引起吐渣細粉量增大;而振動輸送機的工作特性不利於輸送粉料,對於含有粉狀物料的塊粒物料,其輸送量將低於額定值的10%—70%。
2.2石灰石粒度對磨機影響
由於石灰石細粉較多對磨機影響較大,因此在其後一段時間裏校枉過正,石灰石粒度控製的又偏大,大於70mm的塊狀石灰石較多。在此周期磨機運行主要體現出的現象:吐(tu)渣(zha)量(liang)偏(pian)大(da),循(xun)環(huan)負(fu)荷(he)較(jiao)大(da)。由(you)於(yu)入(ru)磨(mo)粒(li)度(du)較(jiao)大(da),物(wu)料(liao)很(hen)難(nan)在(zai)磨(mo)內(nei)很(hen)快(kuai)研(yan)磨(mo)成(cheng)產(chan)品(pin),這(zhe)樣(yang)就(jiu)會(hui)造(zao)成(cheng)一(yi)些(xie)塊(kuai)狀(zhuang)物(wu)料(liao)排(pai)渣(zha),增(zeng)大(da)了(le)循(xun)環(huan)量(liang)。為(wei)適(shi)應(ying)物(wu)料(liao),操(cao)作(zuo)上(shang)隻(zhi)有(you)采(cai)取(qu)增(zeng)大(da)研(yan)磨(mo)壓(ya)力(li),而(er)這(zhe)樣(yang)又(you)會(hui)增(zeng)大(da)磨(mo)機(ji)電(dian)流(liu),造(zao)成(cheng)操(cao)作(zuo)上(shang)的(de)不(bu)穩(wen)定(ding)。
2.3采取措施:鑒於石灰石粒度對立磨運行質量的影響,我們加強了對石灰石粒度的控製,確保了入磨物料粒度的穩定性、適宜性。同時在運行中適當噴水以穩定料層,也起到了良好的效果。
3、入磨鎖風喂料機(即大型分格輪,有別於其他廠家的三道閥)容易卡死
youyuzaianzhuangshifengelunlungouyudianjiceketijianxitaixiao,wufazhuangpei,suoyiduiketijinxingleqihansaogehedamo,danyoucizaochengfengelunyuketijianxijiaoda,jiyikayiwuerguoliutiaoting。
3.1經驗教訓
安裝鎖風喂料機必須嚴格遵守工藝要求。
3.2采取措施
(1)殼體補焊,以減小輪彀和殼體間的間隙,減少卡塊的幾率。
(2)下料溜子處加設導料板,以使物料擊落點遠離故障點,減少卡塊的幾率。
4、立磨液壓係統
在生產中,液壓係統出現了許多問題,嚴重影響了磨機的安全穩定、高效運行。在分析、處理液壓係統的過程中,我們逐漸掌握了一些卓有成效的處理方法,現統計如下:
4.1故障類型:液壓泵頻繁啟動、運行時間長(1~1.5min啟動一次,運行時間10min),液壓油溫度偏高(約70℃)、電磁閥溫度很高(約75℃)。
原因分析:通過現場檢查,發現壓力釋放閥管路溫度較高,有液壓油頻繁流動的現象,這說明壓力釋放閥存在內泄露。
處理措施:將壓力釋放閥壓力由20.5MPa調高至
21.5MPa。
效果:液壓泵啟動頻率降低(10min)、運行時間縮短(約20s)。
4.2故障類型:主電機啟動後,無法落輥。
原因分析:在主電機啟動、落輥前,如液壓泵啟動,將無法落輥。
處理措施:掌握液壓泵啟動周期,避開啟動時間。
效果:目前已很少出現開磨後無法落輥的現象。
4.3故障類型:停磨後,磨輥無法自動抬起來。
原因分析:張緊壓力偏高,抬輥壓力上不來。
處理措施:停磨前應減料,降低張緊壓力。
效果:目前停磨後,已很少出現磨輥無法自動抬起來的現象。
4.4故障類型:主電機一開及過流跳。
原因分析:磨盤料層偏厚,主電機啟動時因負荷大而過流。
處理措施:A、停磨前減料,降低磨盤料層厚度。
B、抬輥設定高度由130mm調至150mm。
效果:沒有再出現類似故障。
4.5故障類型:建立液壓站時,磨輥抬輥壓力不高,鎖壓不好,磨輥抬不起。
原因分析:液壓缸下油腔進出油管道的單向閥存在內泄露,鎖壓不好。
處理措施:定期清洗單向閥中的雜物。
效果:效果明顯。
5、熱風室積料,振動輸送機壓死,立磨磨振或過流跳
5.1造成熱風室積料,振動輸送機壓死的原因
(1)入磨物料過細、粉末較多,熱風室內部沉降的細粉偏多,而吐渣振動輸送機的特性不利於輸送粉料,從而導致吐渣走不供、熱風室堵料。
(2)喂(wei)料(liao)量(liang)過(guo)多(duo)或(huo)者(zhe)係(xi)統(tong)風(feng)量(liang)不(bu)夠(gou),導(dao)致(zhi)係(xi)統(tong)吐(tu)渣(zha)料(liao)增(zeng)多(duo)。此(ci)時(shi),若(ruo)不(bu)采(cai)取(qu)措(cuo)施(shi),就(jiu)會(hui)導(dao)致(zhi)磨(mo)況(kuang)惡(e)化(hua),嚴(yan)重(zhong)的(de)會(hui)造(zao)成(cheng)磨(mo)機(ji)熱(re)風(feng)室(shi)裏(li)積(ji)料(liao),導(dao)致(zhi)主(zhu)電(dian)動(dong)機(ji)功(gong)率(lv)異(yi)常(chang)升(sheng)高(gao)。
5.2采取措施
(1)優化操作,抓住關鍵參數並及時調整,確保穩定運行。
(2)調高振動輸送機的頻率和振幅,以加大輸送機的輸送能力。
6、磨輥輥皮的磨損
我公司磨輥輥皮磨損非常嚴重(可能和我公司入磨原材料的易磨性較低有關),磨損量主要在磨輥的外側,呈波紋狀,最大磨損量已達55mm,根據京陽水泥廠的使用經驗(最大磨損超過lOOmm時,根據檢修周期考慮更換,使用周期約1年),目(mu)前(qian)尚(shang)不(bu)影(ying)響(xiang)使(shi)用(yong),但(dan)考(kao)慮(lv)到(dao)我(wo)公(gong)司(si)立(li)磨(mo)運(yun)行(xing)時(shi)間(jian)尚(shang)短(duan),如(ru)此(ci)大(da)的(de)磨(mo)損(sun)量(liang)勢(shi)必(bi)會(hui)降(jiang)低(di)設(she)備(bei)的(de)使(shi)用(yong)周(zhou)期(qi),且(qie)磨(mo)損(sun)量(liang)的(de)加(jia)劇(ju)會(hui)降(jiang)低(di)磨(mo)輥(gun)的(de)碾(nian)壓(ya)能(neng)力(li),影(ying)響(xiang)磨(mo)機(ji)的(de)運(yun)行(xing)質(zhi)量(liang)。為(wei)確(que)保(bao)立(li)磨(mo)生(sheng)產(chan)的(de)安(an)全(quan)穩(wen)定(ding)運(yun)行(xing),根(gen)據(ju)京(jing)陽(yang)的(de)生(sheng)產(chan)經(jing)驗(yan),立(li)磨(mo)易(yi)損(sun)件(jian)應(ying)抓(zhua)緊(jin)準(zhun)備(bei),其(qi)中(zhong)主(zhu)要(yao)包(bao)括(kuo):立磨研磨板、輥皮、磨輥軸承(包括密封件)和螺栓。由於磨輥輥皮、立磨研磨板備件加工的周期較長(京陽約為7個月),因而需及早進行對輥皮備件的準備工作。
7、立磨扭力支撐往回行程較大,溫升偏高
7.1原因分析:經檢查測量壓力框架和擋鐵間的間隙偏大,A=25mm,造成扭力支撐行程加大,動能增大,動能轉化為熱能而造成溫度升高。扭力支撐結構見圖1。
7.2采取措施:增加填隙片,以減少壓力框架和擋鐵的間隙。
8、開磨時,彙風箱下料斜槽容易堵料(我公司彙風箱沉降的物料經,葉分格輪下到斜槽
8.1原因分析
(1)剛開磨時,由於一些操作參數沒有調整到位,造成生料跑粗,粗顆粒容易沉積在斜槽裏不流動;投產初期,我公司立磨生料開磨後第一個小時的生料細度都在20%以上(80um篩餘)。
(2)分格輪鎖風效果不好,分格輪下料口負壓較大,相當於進行一次選粉作用,造成醋顆粒物料積聚在下料口處,流化不暢。
8.2采取措施
(1)規範操作,縮短開磨時的調整時間,減少生料跑粗,提高產品細度。
(2)更換分格輪為12葉片分格輪,鎖風性能大幅提高。
9、係統下料淄子的磨損
係xi統tong下xia料liao溜liu子zi磨mo損sun嚴yan重zhong,影ying響xiang了le立li磨mo的de正zheng常chang穩wen定ding運yun行xing。我wo公gong司si係xi統tong下xia料liao溜liu子zi設she計ji時shi都dou沒mei有you添tian加jia內nei襯chen,由you於yu入ru磨mo物wu料liao都dou是shi塊kuai狀zhuang物wu料liao,因yin此ci對dui下xia料liao溜liu子zi的de衝chong刷shua十shi分fen嚴yan重zhong。僅jin僅jin投tou產chan兩liang周zhou,係xi統tong下xia料liao溜liu子zi變bian被bei磨mo穿chuan漏lou料liao,維wei修xiu工gong作zuo量liang很hen大da。試shi生sheng產chan過guo程cheng中zhong我wo們men陸lu續xu增zeng加jia耐nai磨mo襯chen板ban,情qing況kuang大da為wei好hao轉zhuan。
我公司MPS5000B立磨自2005年3月13日投產至今,已生產生料超過75萬t,磨機運行穩定。但是,也暴露出許多工藝設計、機電等問題,在我公司工作人員的全麵分析、總結和處理後,一些問題正逐步被認識和解決:經大家的共同努力,立磨係統已創造出了良好的經濟效益。
相關輸送機產品:
1、刮板輸送機
2、螺旋輸送機
3、皮帶輸送機



