1、分析原因
(1)礦渣放料為溜子式,卡料時靠人工晃動料流忽大忽小,量小時易空燒,量大時易跑水分,致使烘幹物料出機水分波動大。
(2)refengluweirengongshoushaolumeiliduda,ranshaobuwanquan,yijiejiao,jiazhihongganjilutoubuyan,waichuanhuoxianxiangyinqitongtibianxing,yingxiangdaochanlianghezhiliangdezhengchangfahui。
(3)烘幹筒體內配置L形揚料板,其結構短小,形式單一,使機內物料存有風洞,形不成料幕,熱損失大,烘幹效果差。
2、針對存在的問題進行技術改造
2.1穩定爐溫度,提高烘幹熱效率
將原固定爐排手燒式熱風爐改造為噴煤燃燒式熱風爐,並加長加高爐體,使熱風爐的容積由原來的47.8 m3,擴改為57.2m3,確保其熱風溫度在800℃~1 000℃範圍內穩定供給。
2.2 完善噴煤燃燒係統,增加煤破碎
將原煤破碎至≤1mm後,人儲煤倉,供烘幹熱風爐使用,儲煤倉下設圓盤給料機,根據烘幹物料的水分來調節給煤量,定量向燃燒室噴煤。
2.3 穩定喂料,增設圓盤給料機
安裝在濕渣倉下麵,使之連續均勻喂料,取消溜管下料。
2.4 加強通風和密封
在烘幹機尾部出料溜子上增設翻板閥,以減少冷風短路、漏風及熱損失現象,將烘幹機頭部的接觸式密封改為迷宮式密封,消除外串火現象對筒體的損壞,發揮熱效率。
2.5合理布置揚料板
根據順流式烘幹機工藝,經分析重新設計和布置揚料裝置,采用組合式揚料板,除使用原來的一種外,另外改造兩種如圖1所示:
揚料板設計成與法線成- 30°角,當物料被帶起與水平位置成—φ1角度時,開始揚料,經過φ1角後結束,填原來右邊空洞。揚料板設計成與法線成+30°角,當物料被帶起與水平位置成φ1後結束,填補原來左邊的空洞,經過這樣改造後,被烘幹的物料能充分與熱風進行熱交換,消除了原來的空洞,揚料板組與組之間排成“品”字型,如圖2所示:
3、技改效果
通過以上改造,φ12.2 mx12 m礦渣烘幹機收到了顯著的經濟效益,改造後10個月生產的平均統計值與改造前的對比見下表1所示:
由表1可見技改後的產量提高60%,水分降低10%以上,煙氣排放濃度達到國家標準。
4、效益分析
我廠烘幹機改造後,產量提高60%,烘幹每噸礦渣節約煤20. 19 kg,每年需烘幹礦渣54 000 t,節約煤1 090 t,價值21.8萬元,同時大幅度降低了工人的勞動強度,改善了工作環境。
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